(案例1K420180-1)
1背景
國內某海外公司中標非洲某國一座污水處理廠,該廠設計處理污水15萬t/d。主要工程包括一個沉砂池,四個初次沉淀池,四個二次沉淀池,兩個污泥濃縮池,兩個污泥消化池,一個生物消化池。全部采用鋼筋混凝土結構,整個廠區共有3200m管道,分別是管徑DN300、DN450、DN600的鋼管和鋼筋混凝土管。項目部在工地大門口設置廠工程概況牌,施工總平面圖,項目部組織和主要人員名單圖。排水管施工時,采用機械挖槽至設計標高。在初次沉淀池等薄壁鋼筋混凝土構筑物施工時,為澆筑方便未設置后澆帶,加大水泥用量,增加混凝土的和易性;增加坍落度,提高混凝土的擴散度;澆筑時大氣溫度達40℃;脫模后發現數條縱問o.3mm左右裂縫。沉淀池和排水管同時施工完畢,擬同時進行功能性試驗。
2問題
(1)該工程現場還設置那些標牌?
(2)排水管施工有何不妥之處?
(3)分析混凝土墻體產生裂縫的原因
(4)沉淀池和排水管可否同時進行功能性試驗。
3分析與答案
(1)還應在大門口設置的標牌有:防火須知牌,安全生產文明施工牌,安全無重人事故記時牌。
(2)按照排水管道規范要求,不能用機械直接挖至設計標高,必須留出200—300mm用人工開挖、清槽,以便保護溝槽底天然地基不被擾動。
(3)產生裂縫的原因應有以下幾點:
1)增加混凝土的和易性,有利于混凝土澆筑是有必要的,可選用其他可靠的辦法。加大水泥用量會增加水化熱,混凝土體內外溫差大,易產生裂縫。
2)混凝土的擴散度應控制在一定的指標范圍,不可過度加大。用加大坍落度的辦法,既增加了水泥用量,也增加了用水量(為保持水灰比不變)。其帶來的副作用是增加了水化熱,也加劇了混凝土的干縮,導致溫度裂縫和干縮裂縫。
3)為避免混凝土結構物內外溫差過大,應降低混凝土的人模溫度,以減少溫度裂縫。
4)沒設置后澆帶,對于大型排水混凝土構筑物,合理的設置后澆帶有利于控制施工期間的較大溫差與收縮應力,減少裂縫。
(4)沉淀池和排水管不能同時進行功能性試驗。因為水池的功能性試驗采用滿水試驗方法,試驗時充水至設計水位。排水管功能性試驗采用閉水試驗,試驗時充水并保持上游管頂以上2m水頭壓力。
(案例1K420180-2)
1、背景
某市新建DN2000mm鋼管輸水干管工程,回填土作業正值雨期,溝槽回填后,檢測發現約有300m管段的實測直徑為1935mm左右。經過分析,確認由于回填土使用的土源含水量過大,管邊兩側回填土壓實度大部分低于90%。對管道變形超標管段采取補救措施:超標段回填土全部返工,取擊實試驗最佳含水量范圍內的土源,嚴格控制回填土每層虛鋪厚度,認真做好每層回填土壓實度檢測,確保管道兩側回填壓實度均大于95%,并注意回填前管邊內設足夠的豎向支撐。
2問題
(1)上述管段的/考 試大/豎向變形率是應符合要求?
(2)如不符合要求,原因分析是否全面?
(3)采取補救措施施是否得當?
3分析與答案
(1)管道變形率=(2000-1935)/2000>3%,不符合要求。
(2)不全面,主要原因有管材不合格,環剛度沒有滿足設計要求;應復驗管材的各項技術指標,包括環剛度;其次,回填過程中沒有嚴格按照技術規程組織施工,管道邊兩側回填土壓實度未達到規范要求(大于95%)。
(3)不夠得當。應首先分析管道變形過大的主要因素,如是管材的原因,應采取換管材的做法。有關規范規定:當管道變形超過8%,必須更換管材。僅采取挖出重填的做法是不行的。