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銅電施工地質鑒定與設計優化

來源:233網校 2008-12-29 10:21:00

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  1、引言
  水電工程施工地質工作,是電站建設現場設計代表工作的重要組成部分。由于水電建設前期的地質勘探和試驗工作,都客觀地存在著不同程度的局限性和片面性,特別是勘探試驗投入較少的中小型電站。因此,為了充分估價電站站址可能存在的各種不利地質因素,前期地質人員,無論在宏觀工程地質評價,或微觀巖體分級、參數選取時,一般都要從難考慮,留有相當的安全余度,以減少設計的盲目性和施工的冒險性。所以,到了施工階段,開挖揭示出來的實際地質情況,多半要比前期預測為好。故在我國水電建設資金尚不充裕的當前,施工地質人員能否從工程需要出發,在跟蹤施工工地編錄地質資料的同時,敏銳地做出合理的最終地質鑒定,并及時反饋修正巖體類別與地質參數,為現場修改、優化設計提供可靠的計算依據,乃是在電站建設期,能否節約工程投資的關鍵環節之一。
  本文闡述的銅鐘電站施工地質鑒定與優化設計成果,即是一個很好的例證。
  2、工程簡介
  銅鐘電站位于四川阿壩藏羌自治州茂縣境內,是岷江干流上繼映秀灣、太平驛之后新建的第三座閘壩引水式電站。閘壩高26.7m,引水線路總長1495m,包括上引水隧洞594m(ф= 7.5m),管橋210m(ф= 6m),下引水隧洞691(ф= 7.5m)(見圖2)。引用流量162m3/s,設計水頭36m,裝機容量51mw。因保留區內原建的南新無壩引水電站,裝機9.6mw;又在閘后增建一座南新二級消能電站,裝機6mw。本梯級總裝機容量66.6mw,年總發電量4.26億kw.h。[page]  3、銅鐘電站施工地質鑒定與優化設計成效
  3.1 閘壩基礎防滲墻設計優化
  銅鐘電站與其下游的太平驛電站同屬軟基建壩,河床覆蓋層亦與太平驛電站類似偏優,詳見表1。

  表1 太平驛電站、銅鐘電站兩閘基軟層比較表

電站名稱
地質年代
地層代號
地層
厚度
透水性能
允許坡降建議值
太平驛電站
全新統
alq4
含巨漂的漂卵塊碎石層,局部架空
≤ 20m
強透水
0.15
晚更新統
fglq3
塊碎石土、砂卵石互層,夾粗中細砂薄層
18m-45m
弱透水
0.3-0.35
銅鐘電站
全新統
alq4
含巨塊的漂卵(塊)礫(碎)石層
≤ 22m
中等透水
0.1-0.12
晚更新統
fglq3
塊(卵)碎(礫)石土層,夾角礫質砂透鏡體
20m-40m
微、弱透水
0.3-0.4

  表1可見兩閘基地層基本一致。alq4層開挖時,有水滲入基坑,深挖在fglq3層內,反而成無水干坑,可見fglq3層的相對隔水性能,故太平驛閘基采用了簡單的水平鋪蓋防滲,效果很好。而銅鐘閘基,由于沒有使用該閘基下部滲流控制層fglq3的允許坡降建議值0.3~0.4,只使用了該閘基上部非滲流控制層alq4層的允許坡降值0.12,設計的是深達46m的垂直混凝土防滲墻,顯然二者造價懸殊。為進一步論證使用參數的合理性,施工期特在基坑滲控層fglq3中采樣做了兩組大型現場滲流變形試驗,試驗成果見表2。
  表2 銅鐘電站閘基fglq3層原狀土現場管涌試驗成果表

土層名稱
特性
滲透系數(cm/s)
臨界坡降j k
破壞坡降j f
允許坡降j允
破壞形式
塊卵碎礫石土
滲流控制層
1.35╳10-5
0.875
>5
0.583
流土
角礫質砂透鏡體
非滲控層
2.46╳10-2
0.475
1.9
0.32
管涌

  試驗資料,地質、設計人員研究選用了0.32作為fglq3層的允許坡降值,進行重新計算。遂將正在緊張施工的防滲墻底板高程1412m~1416m,修改為1425m~1430m,整體提高了13~14m。修改后的防滲墻(詳見圖3)既確保封閉了強透水alq4層,且嵌入了相對隔水層fglq3層5m—10m。削減了混凝土防滲墻2533m2。(原設計防滲墻面積8538m2,修改后為5830m2,減去深部已成墻175m2,合同單價1107.39 元/m2)節約工程投資280.50萬元。縮短工期至少一個月,還解決了當年安全渡汛的難題。
  3.2 引水隧洞支護優化
  3.2.1 取消臨時性支護
  原設計引水隧洞3/4斷面需全噴混凝土臨時性支護,其中ⅳ、ⅴ類圍巖還要求錨桿加掛網噴混凝土。經過上引水隧洞百米洞段地質編錄分析認為,構成本隧洞的結晶灰巖、千枚巖雖具薄層狀,但層間結合力強,圍巖自穩能力較好。故研究決定:取消全面臨時性支護,只要求對洞口風化卸荷帶ⅳ、ⅴ類圍巖段,進行及時的永久性襯砌。由此減少:巖石洞挖2852m3(合同單價111.92元/m3),噴混凝土2852m3(合同單價477元/m3),錨桿2873根(合同單價71元/根),鋼筋網15t(合同單價3928.49元/t),共節約支護費用194.25萬元。
  3.2.2 永久性襯護優化  
  上下引水隧洞開挖后,因深部圍巖面不發育且多閉合,又無地下水活動,故復核鑒定圍巖等級普遍提高,各類圍巖實際長度、比例與前期預測比較如表3。修正后圍巖類別:ⅴ類減少139m(鋼筋1.315t/m ),

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洞名
長度
圍巖類別
上洞
594m
前期預測%——m
0——0m
30%——178m
60%——356m
10%——60m
開挖實況m
0m
459m
110m
25m
下洞
691m
前期預測%——m
0——0m
50%——345m
35%——242m
15%——104m
開挖實況m
300m
357m
34m
0m

  表3 引水隧洞圍巖類別修正前后長度、比例比較表

  ⅳ類減少454m(鋼筋1.171t/m), ⅲ類增加293m(鋼筋0.925t/m), ⅱ類增加300m(鋼筋0.544t/m),優化設計后減少鋼筋280.19t(合同單價3928.49元/t),節省鋼材及其制安費110.07萬元.

[page]  3.3 調壓室支護優化
  3.3.1 取消頂拱臨時性支護
  調壓室長70m,寬10m,高27m。半圓形頂拱1/2斷面開挖后, 無掉塊現象,圍巖鑒定屬ⅲ類偏好,故建議取消原設計的掛網噴混凝土臨時支護,并削減錨桿深度。設計采納后,減少:洞挖282m3,噴混凝土282m3, 鋼筋網5.65t,錨桿686根長5m改為4m,(價差22元/根),共節約資金20.34萬元。
  3.3.2 削減邊墻錨桿及噴混凝土
  因布置窄長調壓室時,已考慮使其軸線垂直陡立巖層走向,邊墻自穩能力較頂拱更強,加之錨桿平行巖層層面布設作用不大,故地質|考試大|人員建議取消錨桿及噴混凝土。經業主、監理、設計三方會議研究,采取了削減錨桿長度及噴混凝土厚度的方案:改噴混凝土20cm為10cm,減少洞挖381.5m3,噴混凝土381.5m3;將原設計的8m錨桿588根、10m錨桿686根,全修改為4m錨桿(差價:8m錨桿88元/根;10m錨桿,132元/根)共節約資金36.70萬元.
  3.4 壓力管道臨時性支護優化
  經地質編錄認為,壓力管道除洞口ⅳ、ⅴ類圍巖段,須噴混凝土、隨機錨桿|考試大|外,其余ⅲ類圍巖自穩能力尚佳,無掉塊現象,臨時性支護可以取消。設計修改后減少:洞挖293m3,噴混凝土293m3,錨桿85根(合同單價71元/根),掛網4.44t,節省費用19.60萬元。
  3.5 引水系統固結灌漿優化
  原設計對ⅲ、ⅳ、ⅴ類圍巖均布置了固結灌漿,地質鑒定認為:引水系統ⅲ類圍巖緊密,沒有灌漿的可能和必要。優化后減少固結灌漿工程量:引水隧洞4722m;壓力管道798m(單價74元/m),節約投資40.84萬元。
  3.6 尾水渠防滲(沖)墻的取消
  尾水渠基礎大部分處在力學性能差的粉土層上,當初考慮施工困難,于臨河側設計了一道混凝土防滲(沖)墻,亦屬合理。施工后期地質人員分析認為:由于廠房基坑連續兩年抽水,改變了原地下水的排泄方向,尾水渠基坑涌水量必將大大減小。另河水也日趨枯期,采取填土、壓石等護坡措施,同樣可以防止滲流破壞,所以生產會上提出了取消尾水渠防滲(沖)墻的建議。會議采納后,省去了原設計的混凝土防滲(沖)墻1708.06m2,鋼筋60.73t,節約工程造價213 萬元,也避免了當時對土建施工工期的干擾。
  銅鐘電站建設期間|考試大|,僅上述六項優化設計的不完全統計,即為業主節約了工程投資九佰余萬元(915.30萬元)。由于業主、監理、設計、施工各方人員謹慎務實,在最終選用參數指標時,考慮了適當的安全儲備,故在歷經兩年半的施工過程中,從未發生過一起因上述修改設計而引起的安全或質量事故。經過沖水發電試遠行檢驗,閘壩防滲效果良好,地下洞室圍巖穩定。
  4、結語
  由此可見,不僅在電站開發前期的規劃設計階段,需要反復進行勘查論證,方案比較和設計優化;進入施工階段以后,同樣有許多現場設計優化工作可做。而且,施工階段的設計優化,可以使設計更加符合客觀實際,對縮短建設工期、節約工程投資,具有更加現實的直接技術經濟價值。
  隨著21世紀的到來,我國即將加入wto,日趨完善與國際接軌的業主負責、建設監理和合同管理一系列新的水電建設管理體制,必將為優化設計開辟更加有利的環境。作為駐施工現場設計代表的地質、設計人員,更應加強為業主服務的新觀念,克服“多一事不如少一事”,“修改設計就是否定自己”等錯誤認識。努力挖掘地質潛力,積極優化設計,為節約我國水電建設工程投資做出更大的貢獻。

二級建造師市政工程科目單項選擇題20題,每題1分,共計20分;多項選擇題10題,每題2分,共計20分;案例分析題共80分,總計120分。大家根據233網校老師講課中的章節重難點指引,看最新教材進行預習,再來聽精講班老師解讀教材考點,聽課時就不會一頭霧水,思路會比較清晰,也容易掌握各個考點。點擊聽課,進入備考>>

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