金隆銅業有限公司是我國自行設計、建造的第一座閃速煉銅冶煉廠,采用奧托昆普中央噴射擴散型(CJD型)精礦噴嘴,于1997年4月一次投產成功。主工藝采用常溫富氧閃速熔煉、PS轉爐吹煉、回轉式陽極爐精煉、大極板電解精煉、煙氣動力波洗滌凈化、兩轉兩吸制酸工藝。設計規模為年產高純陰極銅10萬t、硫酸37萬t以及金銀和冶煉副產品。
1999~2001年,在充分挖掘主體設備潛力的基礎上,改造薄弱或不適應的環節和設備,將生產規模提高到150kt/a陰極銅。2005年3月1日至4月10日,停爐41天,首次對閃速爐進行冷修改造,使改造后的閃速爐礦銅能力超過300kt/a陰極銅。鑒于其它配套工序還沒改造完,冷修結束后,閃速爐投產的裝入量,暫時滿足210kt/a陰極銅的能力。
投產9年來,經過不斷地設備改造和技術進步推動金隆煉銅技術不斷向前發展。陰極銅產品質量2000年通過LME注冊,各項技術指標已達到甚至超過設計水平。把安全工程師站點加入收藏夾
1主要設備改造
1.1閃速爐系統
1.1.1氣流干燥系統
?。?)振動篩:原氣流干燥系統設計能力70t/h2001年5月年修期間將振動篩原聚氨脂篩網改為Φ8mm的圓不銹鋼紡織網,篩網支撐結構由平面支撐改為弧形支撐;加大軸承徑向游隙,降低軸承摩擦力矩,提高軸承壽命;2003年修在振動篩料斗增加高分子聚乙烯襯板,解決了料斗結料問題。
(2)熱風爐:2000年5月,我們對夾套式熱風爐進行改造,將熱風爐原設計稀釋風由前端切向引入夾套,經過夾套從爐膛后部的12個風口吹出,改向為從夾套后部引入,經過夾套后從熱風爐前端吹入爐膛,以降低爐膛溫度;同時,將終點氣固比由每kg干礦1.2m3。改造后,熱風爐爐膛溫度可穩定控制在950℃以下,干燥窯入口煙氣溫度可提高至580℃,噸干礦干燥油耗也因此降低0.5~1kg。
?。?)回轉干燥窯:2000年5月和2001年5月的年修,分2次將回轉干燥窯內揚板長度由2m增加到9m,干燥窯園筒仍保持Φ1.85×12m,使回轉干燥熱容量系數由1465kJ/(m3·h·℃)增加到1773kJ/(m3·h·℃),最大可達2632kJ/(m3·h·℃);2005年利用閃速爐冷修機會,增大回轉干燥窯電機功率,以提高干燥窯的轉速。
氣流干燥經過改造后,干燥系統能力由70t/h增大到120t/h,收到了明顯的改造效果。