1.5電解系統
對老系統硅整流器進行更換,銅母排截面電流密度提高至1.2A/mm2,通過提高電流密度增加產量,為了使電銅產量達到210kt/a陰極銅的能力,2004年生產系統新增144個生產槽。
1.6輔助設施
1.6.1制氧站
金隆原設計1套10000m3/h深冷制氧機組,滿足年產100kt/a電銅的閃速爐,2001年,增加一套3200m3/hVPSA制氧機滿足年產150kt/a電銅的閃速爐的要求,2005年新增加一套3500m3/hVPSA制氧機滿足年產210kt/a電銅的閃速爐的要求。
1.6.2循環水系統
①閃速爐循環水:原設計供水能力914m3/h,采用機械通風冷卻塔循環供水工藝。2005年增加能力為1300t/h的冷水泵和能力為600t/h的熱水泵各3臺,保證爐體冷卻水循環的要求;增加600t高位水塔一座,事故時可供水30min;增加一臺能力1000m3/h的冷卻塔后,使供水能力達到2040m3/h;更換一臺能力為2700t/h的事故柴油泵,保證全廠事故總用水量2640t/h。
②水淬渣循環水:新增1臺循環水泵。
③硫酸循環水:現有硫酸循環水設計供水能力6192m3/h,設置的6臺1000m3/h冷卻塔鋼支架腐蝕嚴重,噴頭效果不佳。將現有的6臺冷卻塔就地更換為6臺1500m3/h冷卻塔。
④陽極爐工段循環水:陽極爐循環水原設計供水能力380m3/h,更換冷熱水泵,使循環供水能達到550m3/h。把安全工程師站點加入收藏夾
⑤制氧站循環水:將原泵房內3臺循環泵的葉輪、電機更換,同時增加1臺200m3/h冷卻塔,并改造部分管線,使循環水供水能力達到1100m3/h,以滿足3臺制氧機的要求。
⑥動力中心循環水:動力中心循環水實際生產供水量350m3/h,210kt/a擴建后,存在夏季冷卻塔能力不足,冷卻水溫降達不到要求,為此,增設1臺3500m3/h冷卻塔。
⑦電解循環水:現有循環水系統新增1臺200m3/h冷卻塔。
1.7尾氣脫硫
金隆硫酸尾氣排放SO2濃度268×10m-6,低于現行國家標準,但公司考慮到可持續發展以及SO2排放總量的控制,并保證煙氣條件異常波動以及開停車不對環境造成負面影響,2002年新增了硫酸尾氣脫硫裝置,其工藝為石灰法(鈣法)和燒堿法(鈉法)并用流程,脫硫效率達95%~98%,脫硫后的最終排放尾氣SO2濃度基本保證在100×10-6以下,最低能達10×10-6以下。
2005年對熔煉系統環境集煙管道進行改造,新增一臺3.8m3/h環境集煙風機,將環境煙氣按SO2濃度高低不同分為兩部分,SO2濃度高的環境煙氣增設一套鎂法脫硫裝置,將低空煙氣收集處理,使排放煙氣SO2濃度低于100×10-6。