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金隆銅冶煉設備改造及技術進步(五)

來源:233網校 2009年4月20日

  2主要技術進步

  2.1熔煉系統

  2.1.1閃速爐仿真及操作優化

  2001年同中南大學合作,聯合對閃速爐仿真及操作優化課題進行研究,重點對閃速爐溫度場、流場、濃度場和釋熱場進行耦合仿真,并結合生產實踐,提出了“三集中”(高溫集中、氧量集中、顆粒群濃度集中)理論,根據“三集中”理論,金隆摸索出了精礦噴嘴最佳的工藝風氧濃、中央氧量、分散風量等控制參數。通過操作優化,精礦噴嘴能力提高了一倍以上,閃速爐爐況穩定正常,煙塵率已降到了5%以下。

  2.1.2轉爐富氧吹煉

  轉爐吹煉原設計為空氣吹煉,為了縮短吹煉時間,提高轉爐生產能力,投產半年后,利用制氧站富余氧氣,引進轉爐進行富氧吹煉,S期富氧濃度25%,B期富氧濃度23%,富氧后,吹煉時間每爐縮短了40min,并保證了無冷料積壓。

  2.1.3火法精煉工藝

  在陽極爐工藝改進上,金隆進行了大量試驗研究工作,如淺氧化淺還原試驗、氮氣代替空氣氧化試驗、直接噴氮法試驗、無氧化試驗、無氧化混合氣還原試驗等等,經過2年多不斷試驗研究,打破了銅火法精煉傳統的氧化還原法,首創了銅火法精煉新工藝。實現新工藝后生產效率大大提高,LPG單耗明顯降低。此外,由于新工藝大幅度提高了陽極爐生產能力,使現有的2臺陽極爐基本能力滿足金隆今后30萬t擴產改造需求。把安全工程師站點加入收藏夾

  2.2硫酸系統

  2.2.1酸管道的陽極保護

  金隆原循環酸管線分別采用了鋼襯聚四氟乙烯管道和低鉻鑄鐵管,這種管線自運行后,泄漏故障率較高,不僅時常造成全廠停產,而且對人身和設備安全構成極大威脅。為此,1999年開始,利用2年時間將所有循環酸管道改為陽極保護不銹鋼管道,改造后,從未出現過因管道漏酸引起系統停車事故。經測試,經陽極保護的316L不銹鋼的腐蝕速率小于0.05mm/a。

  2.2.2更換新型觸媒

  2002年將轉化器四段上層原使用的LP-110型觸媒更換為丹麥托普索開發的高釩含銫的VK69型觸媒,更換量約53m3,VK69觸媒形狀為9mm雛菊形,具有較大的比表面和空隙率,這種觸媒優點是可以提高SO2轉化率。

  2.3電解系統

  2.3.1種板系統改造

  2000年以前,金隆所產始極片邊緣不齊,單重均勻性差,厚薄不均嚴重,加工后懸垂度在10~12mm,嚴重制約電流密度的提高和電銅質量的改善,通過增大種板陽極、橡膠包邊改為三菱夾條包邊,調整種板陽極周期化整為零等一系列改進,種板始極片質量有了明顯改善,始極片成片率由96%提高到98.5%,加工后懸垂度也相應提高到8~10mm,為生產系統提高電流密度提供了保證。

  2.3.2生產系統改進

  為穩定電銅質量,主要做了以下幾種改進:(1)引入新型添加劑阿維通替代干絡素;(2)取消電解液和上清液過濾;(3)添加劑由高位槽加入改為低位槽加入;(4)陽極爐加Pb,使陽極板含Pb控制在(300~800)×10-6;(5)槽頭設立流量控制閥,解決了電解槽流量不均偏差大問題;(6)每周進行霍耳試驗,以此調整添加劑配比。

  通過改進,電流密度由設計的240A/m2提高到290A/m2,電銅產量由10萬t提高到16萬t,電銅合格品率和優質品率皆達99%以上。

  3結束語

  經過幾年來不斷設備改造、技術進步和自主創新,加上金隆高效管理模式和日益提高的操作管理水平,金隆生產一直處于安全穩定順行狀態,生產能力和各項主要技術經濟指標逐年上升,給企業帶來了可觀的經濟效益、環境效益以及社會效益。2005年閃速爐改造,是金隆公司承前啟后的一項工程,為公司的遠景規劃、進一步發展和提升公司的市場競爭能力,奠定了堅實的基礎。

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